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河鋼石鋼:“智能”產(chǎn)線助力產(chǎn)品升級

日期:2017/6/14     來源:本站

今年以來,為了加快產(chǎn)品升級結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,河鋼石鋼煉鋼廠鼓勵職工立足產(chǎn)線,對設(shè)備進行自動化、信息化改造,讓產(chǎn)線更“智慧”,為產(chǎn)品升級結(jié)構(gòu)調(diào)整筑牢自動化和信息化支撐。

自動化發(fā)力 為生產(chǎn)“保駕護航”

隨著自動化設(shè)備、計算機信息技術(shù)在河鋼石鋼生產(chǎn)中的普及,為生產(chǎn)帶來便利的同時,確保這些關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)安全運行的壓力也隨之而來。2號連鑄機基礎(chǔ)自動化PLC硬件系統(tǒng)使用的是德國的“洋設(shè)備”,但2號連鑄機的公共區(qū)域PLC控制系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,每隔兩三個月就報一次網(wǎng)絡(luò)故障,一直沒有徹底解決。隨著設(shè)備使用年限增加,連鑄機運行的穩(wěn)定性逐漸降低,甚至到后期只能維持三天正常生產(chǎn)。連鑄機自動化控制系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,可能導(dǎo)致停機、漏鋼、堵流、設(shè)備誤動作等生產(chǎn)事故。“如何提高系統(tǒng)運行的可靠性?”連鑄機自動化區(qū)域主管付鶴鳴下定決心攻關(guān)這個問題。他逐個分析原因,咨詢專業(yè)人士、查找專業(yè)書籍和文獻研究解決方法。經(jīng)過一段時間探索,他為PLC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)“定制”了一個“升級套餐”:將PLC網(wǎng)線與動力電纜分開,在柜內(nèi)單獨布置,減少動力線對網(wǎng)線的干擾;將公共PLC網(wǎng)絡(luò)采用多點接地的方式,降低電磁干擾和高次諧波的輻射干擾。這些措施有效解決了困擾已久的產(chǎn)線難題,連鑄自動系統(tǒng)穩(wěn)定運行,產(chǎn)量隨之提升,鑄坯質(zhì)量提升也很顯著,為提升產(chǎn)品質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。同時,還減少了連鑄甩坯量、減少了開澆次數(shù),創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。

去年以來,煉鋼廠職工的“智能提升”小改造層出不窮。比如對2號連鑄機鋼水液位自動控制改造,提升檢測系統(tǒng)精度,提高設(shè)備自動化水平;對大方坯增加鑄坯切割吹渣裝置,解決鑄坯切割的掛渣問題;優(yōu)化大方坯PLC程序及WINCC畫面,為開澆和快換提供可靠依據(jù);增加電爐VD喂絲機喂絲長度校準(zhǔn)報警功能,提升產(chǎn)品質(zhì)量等等,一系列產(chǎn)線改造后,煉鋼廠的自動化水平有所提升,為提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力增添了一股強勁動力。

信息化獻智 產(chǎn)線多了“高級參謀”

5月26日,煉鋼廠轉(zhuǎn)爐爐臺前“熱火朝天”。煉鋼工段搖爐工高佳正在忙碌著。當(dāng)班生產(chǎn)的是供國際某重要客戶的高端齒輪鋼,這是替代進口的鋼種,冶煉難度大,每次生產(chǎn)時,高佳都有些緊張。不過最近,他變得從容起來了!艾F(xiàn)場來了位‘高級參謀’,可以隨時為我的生產(chǎn)操作提供指導(dǎo)!备呒焉衩氐卣f著,指著電腦界面上的“轉(zhuǎn)爐終點控制模型”,他輸入該鋼種的鐵水溫度、鐵水成分、入爐鋼鐵料和冶煉控制目標(biāo)鋼水終點碳的要求后,系統(tǒng)自動顯示出鋼水終點溫度、終渣堿度和MgO三個數(shù)據(jù)的參考值。原來,這個“轉(zhuǎn)爐終點控制模型”是搖爐工李世琪的“杰作”。

以前的生產(chǎn)中,主要依靠職工經(jīng)驗,通過觀察轉(zhuǎn)爐火焰的變化、聲音的變化來判斷鋼水終點溫度和碳含量。由于職工的經(jīng)驗和水平存在著不同,這種方法的終點命中率相對較低,影響產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。李世琪就開始琢磨著建立一個靜態(tài)控制模型給大家提供參考。說干就干,今年1月份,他利用工余時間,查找資料,研究建立新模型。實踐中他發(fā)現(xiàn),利用熱平衡物料平衡計算得出的數(shù)值,與實際有一定的差距,經(jīng)過幾次修改仍不成功,他開始懷疑此方法是否可行。后來,他又多次請教老師傅、工段領(lǐng)導(dǎo)和工友,結(jié)合現(xiàn)場數(shù)據(jù),前后經(jīng)過六次修改,得出的終點溫度與實際情況誤差在15℃以內(nèi),基本可行。他還“外援”請了自己學(xué)IT專業(yè)的同學(xué),做出了相應(yīng)模型,對界面內(nèi)容做了多次修改,3月份,新模型終于成功“出爐”。

“李世琪建立的轉(zhuǎn)爐終點控制模型使用效果非常不錯。職工根據(jù)這個模型得出的各項參數(shù),調(diào)整渣料的配比,鋼水命中率提高了很多,產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提升!睙掍摴ざ味伍L李建業(yè)對新模型“點贊”。據(jù)介紹,在“高級參謀”的指導(dǎo)下,煉鋼廠終點碳合格率由1月份的80%,提高到了4月份的91%,5月份提高到了92.8%;終點溫度合格率由1月份的86%提高到了88%。終點合格率的提升促進了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升,為河鋼石鋼滿足高端客戶需求打下了基礎(chǔ)。

煉鋼廠先后建立了“合金計算系統(tǒng)模型”“VD溫度預(yù)測模型”“中包過熱度”“LF座成分三位一體精確預(yù)測模型”等信息化支撐系統(tǒng),為生產(chǎn)提供理論、數(shù)據(jù)依據(jù),讓“智能制造”運用到產(chǎn)線上,最終體現(xiàn)在產(chǎn)品上。